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progettare

414

MAGGIO

2018

65

quantità di energia. Questo era un

aspetto critico, perché la capacità e-

lettrica di 600 kVA del sito era ormai

al limite. Pertanto, per installare

una nuova macchina di stampaggio

a iniezione completamente elettri-

ca per la produzione di un nuovo

tipo di flacone medicinale, sarebbe

stato necessario un investimento di

oltre 300.000 dollari per adeguare

la fornitura elettrica.

Valutazione energetica

Per trovare un’alternativa, Prime-

Pac ha chiesto ad Advantage Con-

trol Limited, ABB Authorized value

provider e partner dell’azienda per

le questioni energetiche e di au-

tomazione, di effettuare una valu-

tazione energetica della macchina

esistente. I consumi energetici so-

no stati misurati nell’arco di una

settimana rispetto a un modello

completamente elettrico. L’analisi

ha evidenziato che, producendo

bottiglie di dimensioni e peso a-

naloghi, la vecchia macchina con-

sumava molta più energia. Inoltre,

l’impiego di potenza era irregolare

e i consumi erano elevati a causa

della coppia aggiuntiva richiesta

dal gruppo idraulico all’avviamen-

to. Infine, la regolazione di velocità

della vecchia soffiatrice aveva pro-

blemi che incidevano sulla qualità

della bottiglia stampata.

È stato deciso che un pacchetto

composto dal motore sincrono a

riluttanza (SynRM) e dall’aziona-

mento ACS880 di ABB avrebbe non

solo ridotto il consumo di elettricità

e migliorato il mantenimento della

velocità e la qualità e omogeneità

del prodotto finito, ma anche libe-

rato potenza elettrica da impiegare

nell’azionamento della nuova sof-

fiatrice a iniezione. L’azionamento

ACS880-01 può essere ordinato

con custodia IP55 per l’installa-

zione nell’area di processo. Grazie

al risparmio energetico ottenuto è

stato possibile installare un nuovo

estrusore senza aumentare la for-

nitura elettrica da 600 kVA.

Risparmio energetico

Dopo l’installazione, i dati raccolti

hanno evidenziato un risparmio

energetico del 60%. Anche consi-

derando le modifiche apportate alla

macchina, gli 11.000 dollari spesi

per l’acquisto del pacchetto SynRM

IE4 da 55 kW verranno recuperati in

meno di 12 mesi. L’unità idraulica

consumava 68 kW, mentre con l’in-

stallazione del pacchetto SynRM il

consumo è costante a 26 kW, con un

risparmio del 60%. PrimePac ha così

potuto installare una nuova linea

senza superare il limite di potenza

dell’impianto elettrico esistente.

Il pacchetto SynRM ha garantito

all’azienda produttrice di flaconi il

recupero dell’investimento in meno

di sei mesi. Il drive industriale di

ABB offre il controllo diretto della

coppia (DTC) che ha garantito be-

nefici concreati nel mantenimento

della velocità. La velocità è ora

molto più precisa e costante e, di

conseguenza, la lunghezza e il peso

della plastica nell’estrusore e nello

stampo sono molto più omoge-

nei. Questo significa meno sprechi

(senza più lunghe code di attesa),

perché non c’è più sovrabbondanza

di prodotto.

Maggiore produttività

In precedenza solo il 63% delle estru-

sioni produceva bottiglie utilizzabili,

a causa dei movimenti erratici e

sporadici della macchina. Dopo l’in-

stallazione del pacchetto SynRM, la

percentuale di estrusioni convertite

in bottiglie è salita al 96%. Il restante

4% è legato alla fase di rallentamento

della macchina. Grazie alla riduzione

degli sprechi, il granulatore da 18,5

kW per il riciclo degli scarti viene

impiegato molto meno. Solo que-

sto ha prodotto un risparmio ener-

getico nell’ordine del 5%. Un altro

vantaggio è la drastica riduzione di

rumore e vibrazioni: finalmente gli

operatori possono parlare fra loro

anche nei pressi del motore. Clif-

ford Craig, engineering manager di

DOSSIER

INDUSTRIA DEL PACKAGING

Clifford Craig, engineering manager di PrimePac.